CAE分析在鋁合金壓鑄件濾波器質(zhì)量提升的應(yīng)用
陳國恩 譚小明 汪學(xué)陽 趙衛(wèi)紅
(廣東鴻圖科技股份有限公司)
摘 要: 隨著鑄造行業(yè)的發(fā)展,鋁合金壓鑄零件的結(jié)構(gòu)越來越趨向于薄壁化、復(fù)雜化。然而在高速壓射過程中,短時間內(nèi)快速完成復(fù)雜型腔的填充,必然引起型腔內(nèi)鋁液的紊流和氣體包卷。如果排氣不暢通,容易在鑄件表面及內(nèi)部產(chǎn)生氣孔,造成鑄件外觀及內(nèi)部質(zhì)量差。良好的澆注系統(tǒng)及排氣系統(tǒng)能有效地減少填充過程中鋁液的紊流和氣體包卷。澆道系統(tǒng)及排氣系統(tǒng)設(shè)計的合理性將直接影響著整個鑄件的品質(zhì)。筆者以我公司新開發(fā)的一款通訊零件濾波器為例,通過運(yùn)用CAE模擬分析對方案進(jìn)行模擬,分析產(chǎn)生氣孔缺陷的根本原因,從而采取相應(yīng)的對策解決了缺陷,旨在為后續(xù)同類產(chǎn)品的開發(fā)提供參考和借鑒。
關(guān)鍵詞: 壓鑄;澆注系統(tǒng);排氣系統(tǒng);CAE模擬分析
鋁合金壓鑄件的輕量化、功能集成化的發(fā)展趨勢,導(dǎo)致了零件的結(jié)構(gòu)多樣化、復(fù)雜化, 出現(xiàn)了較多壓鑄工藝性較差,壁厚不均的零件[1]。這類壁厚差別非常大而結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜的零件, 在壓鑄生產(chǎn)過程中,由于金屬液的快速壓入,撞擊復(fù)雜的型壁,必然產(chǎn)生渦流和卷氣。如果澆道系統(tǒng)和排溢系統(tǒng)設(shè)計不合理,會造成溶于鋁液中的氣體難于完全排出型腔,必然導(dǎo)致壓鑄件內(nèi)部及表面產(chǎn)生氣孔缺陷。與此同時,由于零件結(jié)構(gòu)的復(fù)雜,導(dǎo)致鋁液在快速凝固過程中不能有效的進(jìn)行補(bǔ)縮,從而在鑄件中形成縮松[2] [3]。這類表面及內(nèi)部存在氣孔與縮松的產(chǎn)品因不能滿足零件的技術(shù)要求,而造成零件的報廢,為企業(yè)帶來了極大的浪費(fèi)。
筆者以某通訊零件濾波器為例,運(yùn)用CAE對原方案進(jìn)行模擬,分析缺陷存在的根本原因,提出優(yōu)化的方案,有效地解決產(chǎn)品氣孔缺陷的問題。本文為此類壓鑄零件的缺陷解決提供方法與思路,同時也為模具澆注與排溢系統(tǒng)的設(shè)計提供參考。
1.鑄件的基本介紹
圖1為某通訊零件濾波器的結(jié)構(gòu)圖。其鑄件質(zhì)量為3kg,材料牌號為DC01。鑄件基本尺寸為414mm×333mm×38mm,壁厚最大4mm,壁厚最薄2mm,平均壁厚為3mm,內(nèi)腔交錯分布著類似迷宮結(jié)構(gòu)的筋條,屬于結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的鑄件。
該零件是目前為止技術(shù)含量較高的移動通訊發(fā)射基站用的濾波器。相對于傳統(tǒng)濾波器,它的內(nèi)腔結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜,迷宮結(jié)構(gòu)多而且復(fù)雜,壁厚不均,柱臺及安裝孔多。復(fù)雜的結(jié)構(gòu),必然會導(dǎo)致鋁液填充不夠暢順,鑄件局部存在包卷氣體。另外該鑄件內(nèi)部致密性要求較高,而且產(chǎn)品需要電鍍。當(dāng)鑄件進(jìn)行電鍍烘烤時,孔洞內(nèi)氣體受熱膨脹,會導(dǎo)致鑄件表面起泡,所以在生產(chǎn)中要用適當(dāng)?shù)姆椒ń鉀Q氣孔缺陷。因此如何減少鑄件填充成型的氣體是整個壓鑄工藝設(shè)計的難點(diǎn)。
基于以上對產(chǎn)品的分析,產(chǎn)品的鑄造難度大。研究該產(chǎn)品的澆道系統(tǒng)的填充與排溢系統(tǒng)的排氣情況是解決氣孔缺陷首先要考慮的因素。
圖1 濾波器的結(jié)構(gòu)圖
2.缺陷描述
根據(jù)壓鑄試制的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)鑄件左邊尾部一柱臺周邊表面分布一些不規(guī)則的氣孔。氣孔直徑最大的有3mm,最小的有0.5mm,氣孔呈圓形和橢圓形居多,個別呈長條形,孔內(nèi)光滑(見圖2)。經(jīng)過X光機(jī)檢測發(fā)現(xiàn)該位置氣孔簇集在一起,并分布在柱臺周邊,X光內(nèi)部質(zhì)量見圖3所示。因此可以初步判斷該氣孔缺陷是由于氣體集聚造成的,生產(chǎn)中該缺陷造成的產(chǎn)品報廢率達(dá)27.8% 。
圖2 氣孔缺陷圖
圖3 X光氣孔缺陷圖
3.氣孔缺陷的原因分析
3.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上分析(見圖4),左邊A區(qū)為內(nèi)腔結(jié)構(gòu)與水尾壁位之間形成避空,鋁液填充到此位置碰到模具型壁形成包卷,影響鋁料充填及排氣,當(dāng)排氣不暢就會出現(xiàn)高壓現(xiàn)象,造成熔體充填困難和注射量不足,導(dǎo)致鑄件C區(qū)出現(xiàn)組織疏松、氣孔外露的缺陷。而A區(qū)和A區(qū)與C區(qū)之間的過渡位置,由于比較接近尾部,排溢系統(tǒng)能排掉部分氣體,故在實際生產(chǎn)中沒有出現(xiàn)氣孔缺陷。右邊B區(qū)結(jié)構(gòu)是連通水尾壁位,可以順利填充和排氣,所以在生產(chǎn)中沒有出現(xiàn)氣孔缺陷。另外,試制現(xiàn)場壓鑄工程師已經(jīng)是在良好的工藝條件進(jìn)行試制,不存在由于壓鑄工藝問題引起產(chǎn)品的氣孔缺陷,比如鋁液含氣量過多,噴涂過多,壓射工藝參數(shù)不合理等一系列問題。
圖4 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
3.2 CAE模擬分析
運(yùn)用MAGMA 模擬軟件對壓鑄方案進(jìn)行成型模擬,從圖5的填充40%,60%,80%,100%中發(fā)現(xiàn):產(chǎn)品的左半邊填充比右半邊慢;并且澆口1填充速度比澆口2填充速度快,在產(chǎn)品的左上角出現(xiàn)包卷氣區(qū)域。
圖5 產(chǎn)品填充的CAE分析
4.缺陷改善
4.1 解決缺陷措施
從MAGMA模擬看,澆道1填充速度過快,澆道2填充速度過慢,導(dǎo)致產(chǎn)品最左邊鋁料快速封住尾部的渣包口,造成排氣不暢,形成包氣區(qū)域。另外,產(chǎn)品左半邊填充比右半邊慢。我們提出的改善方案是澆道1封一半降低其填充速度,澆道2向左加寬5mm,加快其填充速度,使產(chǎn)品左右兩邊填充趨向平衡。另外為了改善排氣,渣包3、4開通排氣通道,讓產(chǎn)品左右兩邊角位的氣體直接排到模具的排氣板(見圖6)。
圖6 方案改善圖
4.2 改善方案的CAE分析
我們把改善方案放在MAGMA軟件中進(jìn)行CAE模擬,通過分析原來方案與改善方案填充的40% ,60% ,80% ,100%的模擬結(jié)果對比,可以判定:經(jīng)過修改澆道后,產(chǎn)品左半邊填充速度比原來快了,并且左半邊和右半邊填充趨向平衡,而且澆口1填充比澆口2填充慢了,在產(chǎn)品的左上角沒有形成包氣區(qū)域。
圖7 原方案與改善方案CAE分析對比圖
4.3 改善效果的驗證
經(jīng)過現(xiàn)場生產(chǎn)試制,X光內(nèi)部質(zhì)量見圖8所示,缺陷位置沒有氣孔存在。該位置由于氣孔造成的報廢率由原來的27.8% 變?yōu)?% 。通過批量生產(chǎn)、送樣以及用戶的檢測,產(chǎn)品的品質(zhì)狀態(tài)符合技術(shù)要求,項目順利通過驗證并量產(chǎn)。
該案例是現(xiàn)場壓鑄工藝技術(shù)與CAE技術(shù)相結(jié)合地解決氣孔缺陷問題的典范,縮短了新產(chǎn)品的開發(fā)周期,大大提高了經(jīng)濟(jì)效益。
圖8 改模后試制X光圖
5.結(jié)語
針對解決某通訊零件濾波器的氣孔缺陷的研究,運(yùn)用MAGMA 軟件進(jìn)行CAE模擬運(yùn)算,分析鋁合金壓鑄生產(chǎn)程中的氣孔產(chǎn)生的原因,為模具澆注系統(tǒng)和排溢系統(tǒng)的設(shè)計提供參考依據(jù),對提升鑄件的品質(zhì)和節(jié)省成本以及縮短開發(fā)周期,提高經(jīng)濟(jì)效益有一定的幫助。
由于影響鋁合金壓鑄零件氣孔產(chǎn)生的因素很多,涉及到壓鑄過程的方方面面,在實際生產(chǎn)中要注意的問題不僅僅局限以上澆注系統(tǒng)與排溢系統(tǒng)的設(shè)計的改進(jìn)。
參考文獻(xiàn)
[1] 陳國恩,黃志垣,常移遷等. 虛擬試驗設(shè)計在局部加壓工藝改善中的應(yīng)用[J].特種鑄造及有色合金,2016,36(11):1163-1165
[2] 黃勇.壓鑄模具簡明設(shè)計手冊[M].北京:學(xué)工業(yè)出版社,2009.
[3] 吳春苗.壓鑄技術(shù)手冊[M].廣東:廣東科技出版社,2007.
來源:邁格碼MAGMA